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6月28日,中國船舶集團旗下江南造船順利完成一艘84000立方米超大型液化氣船(VLGC)和一艘23000箱集裝箱船出塢,兩艘86000方VLGC半船起浮。這是江南造船3號船塢年內第3批次出塢,該節點(diǎn)的完成標志著(zhù)江南造船實(shí)現了時(shí)間過(guò)半、任務(wù)過(guò)半的目標。
自3號船塢“雙線(xiàn)并造”以來(lái),公司推行精細化管理生產(chǎn)模式,逐步提升建造速度和周期,截止目前,60天已經(jīng)成為標準周期?!暗珜?shí)際上,要實(shí)現這個(gè)目標還是很有難度”船塢主管陳風(fēng)雨介紹。
為了實(shí)現60天的塢內周期,公司進(jìn)行了出塢策劃,并讓相關(guān)部門(mén)熟悉掌每一艘船的狀態(tài)、各項目的完工節點(diǎn)。在有效策劃下,各參建部門(mén)以10天為單位,將60天的塢期分為6個(gè)階段,結合各船施工情況,從場(chǎng)地資源、吊車(chē)資源、勞動(dòng)力、陰雨天氣、安全、質(zhì)量、精度管控等方面,梳理影響完整性出塢風(fēng)險點(diǎn),明確措施和責任人。正是因為策劃到位,管系、電纜敷設、軸系、舵機、發(fā)電機等部分碼頭階段的項目提前至塢內施工,使得23000箱船、86000方VLGC的出塢完成性相比同系列船分別提高10%和8%。其中,23000箱集裝箱船艉部成型提前4天完成,拉線(xiàn)照光提前9天完成。一艘86000方VLGC拉線(xiàn)照光提前7天完成,液罐頂部環(huán)氧澆注方面較之前同系列完成2個(gè)艙,此次首次實(shí)現4個(gè)艙的環(huán)氧澆注,且全部完成環(huán)氧硬度交驗;另一艘VLGC半船較之前同系列2個(gè)貨艙成型的基礎上,實(shí)現3個(gè)貨艙成型,為該船下一批的起浮縮短25天施工,且在起浮前實(shí)現半船艉部成型,為后續拉線(xiàn)照光作業(yè)縮短15天。
搭載效率是影響塢期時(shí)間的重要因素。為了加快進(jìn)度、提升質(zhì)量,精度管控參與到所有重點(diǎn)項目施工全過(guò)程,通過(guò)設置隔艙定位、散裝導軌安裝、舾裝件安裝、綁扎橋水平四大類(lèi)基準線(xiàn),保證了貨艙成型、舾裝件的安裝精度;通過(guò)對舵機基座進(jìn)行模擬定位,總組前修割余量,實(shí)現一次性定位成功,由原來(lái)的3吊變1吊,節省66%吊車(chē)資源;采用底錐專(zhuān)用測量工裝模擬試箱,替代原來(lái)的自試箱,不僅報驗速度更快,合格率也高于96%,使23000箱船單船可節省502次40英尺和1004次20英尺的自試箱,大大提升了試箱效率,節約了成本。
今年上半年,疫情對公司生產(chǎn)產(chǎn)生了一定影響,但通過(guò)努力,公司成功將疫情耽誤的時(shí)間和任務(wù)追回來(lái),實(shí)現了“雙過(guò)半”奮斗目標。但接下來(lái)的任務(wù)將更加繁重,“我們已經(jīng)準備好了!”3號船塢工作組組長(cháng)談德祥表示。(來(lái)源:國際船舶網(wǎng))